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LES FICHES TECHNIQUES |
PECI traite ses
effluents complexés
par électrofloculation |
| Cahiers de
l'Innovation - Janvier 97 |
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Lentreprise
PECI a récemment innové dans le domaine du traitement des effluents complexés
en s'équipant de la première station d'électrofloculation à l'échelle industrielle.
Un pas important dans la démarche de management environnemental initiée par
cette PMI bretonne de Perros-Guirec.
| Le management environnemental
gagne du terrain. Témoin, l'entreprise PECI, une PMI bretonne installée
à Perros-Guirec. Spécialisée depuis sa création en 1985 dans la fabrication
de circuits imprimés professionnels, du prototype à la petite série, l'entreprise
s'est attachée dès 1990 à réduire sa consommation d'eau tout en limitant
ses rejets d'effluents. |
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Temps fort de cette démarche : la toute récente mise en place
d'une station de traitement des eaux fonctionnant selon la technique d'électrofloculation.
Comme l'explique Bernard Le Coat directeur de PECl, "au delà du respect
indispensable des textes en vigueur, cet effort financier sans précédent dans
l'entreprise est principalement motivé par un souci de préservation du milieu
naturel".
La fabrication de circuits imprimés que réalise PEO à raison
de 4 500 m2 de circuits bruts et 1 400 m2 de produits finis par an, comporte
des opérations de traitement de surfaces impliquant l'emploi de bains de traitements
spécifiques. Or ces bains contiennent des agents complexants qui rendent leur
traitement difficile.
Les
quelque 16 à 20 m3 de bains ainsi utilisés par PEO chaque année étaient jusqu'à
présent expédiés dans des centres spécialisés. Avec la technique d'électrofloculation,
le volume de déchets liquides devant être expédié pour traitement a été réduit
à 2 m3.
| Le procédé d'électrofloculation
breveté par PEO - une première dans ce secteur d'activité des circuits imprimés
- fonctionne au moyen d'électrodes solubles bipolaires utilisées en circulation
siphoïdale compartimentée en cascades.
Un choix parfaitement justifié
du fait des effluents à traiter, principalement le cuivre complexé à l'acide
EDTA et le complexe cuproammoniacal.
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La station
de traitement par électrofloculation
permet de récupérer 50 %
des eaux traitées |
De fait cette réalisation permet une économie substantielle
en terme de coût de traitement des déchets liquides, une simplification de leur
gestion et une sécurité renforcée. Autre avantage, l'emploi d'électrodes bipolaires
augmente de façon importante la production d'hydrogène et d'oxygène sous forme
de micro-bulles, ce qui permet des abattements spectaculaires de la DCO, de
60 à 80 % quel que soit le type d'effluent. Avant l'installation de la station
de traitement des eaux, les derniers prélèvements effectués indiquaient 100
mg/l de DCO. Désormais, les prélèvements en indiquent 30 mg/l. Sur le cuivre,
les rejets variaient de 1,5 à 4 mg/l et sont actuellement inférieurs à 0, mg/l,
soit dix fois moins que la réglementation en vigueur (2 mg/l).
Capable de traiter 4 m3/h, la station fonctionne entièrement
en automatique et consomme 0,3 kWh/m3. Elle offre la possibilité de récupérer
jusqu'à 50 % des eaux traitées pour les rinçages effectués en tête de fabrication
des circuits imprimés. En outre, elle permet l'abaissement de la consommation
d'eau par m2 de circuit brut produit.
Parfaitement adaptée aux besoins des industriels du secteur
de la fabrication des circuits imprimés, cette station de traitement par électrofloculation
peut également s'appliquer aux industries où la séparation des flux polluants
reste difficile à réaliser par des moyens classiques. De récents travaux de
recherche et développement ont été réalisés pour des effluents tels que les
lixiviats jeunes de décharges, les vieux lixiviats chargés de DCO dure, les
eaux de cabines de peinture, les mélanges eaux et hydrocarbures, les huiles
solubles de coupe, les eaux de refroidissement des mâchefers issus d'incinérateurs
d'ordures ménagères. Mais aussi les effluents issus de l'industrie cosmétique,
de teintureries, des papeteries
| Linstallation de cette
station de traitement des eaux a été soutenue par NOVELECT Bretagne, lAgence
de l'Eau Loire-Bretagne et EDF GDF SERVICES Côtes dArmor Elle fait
suite à un important programme d'investissement effectué par PECI dans une
série d'équipements visant à réduire la consommation d'eau : détecteurs
de présence de pièces, capteurs optiques, compteurs d'eau indépendants sur
tous les matériels de production. |

PECI réalise
4 500 m2 de circuits
bruts par an. |
Les consommations d'eau de l'usine qui étaient de 120 m3 par
jour sont ainsi réduites à moins de 30 m3, soit 8,5 litres par m2 de circuit
brut produit. L'entreprise déjà certifiée ISO 9002 depuis 1992 et récompensée
du prix Qualité Bretagne pour l'industrie en 1996 entreprend désormais la mise
en place du management environnemental suivant la norme ISO 14001.
PECI
Bernard LE COAT
ZA de Kergadic - BP 17 - 22700 PERROS-GUIREC
Tél. : 02 96 49 80 20 - Fax : 02 96 91 07 79
POFIMAR - Paul DEBILLEMONT
256, Marguerite de Flandres Frais Marais - 59500 DOUAI
Tél. : 03 27 99 07 16 - Fax : 03 27 99 07 17
OUEST PERFORMANCE - Roland SALLIOU
17, boulevard Clémenceau - 22520 BINIC
Tél. : 02 96 73 37 58 - Fax : 02 96 73 38 85
NOVELECT Bretagne - Didier MOLON
18, Place de la Gare - 35000 RENNES
Tél. : 02 99 35 14 40 - Fax : 02 99 67 60 22
Documentation éditée par la MISSION NOVELECT EDF
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